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水泥行業(yè) - Cement Industry

煤磨減速機軸承位磨損機加工修復

水泥企業(yè)減速機軸承位磨損,軸徑200mm、軸承位120mm、磨損量0.5mm左右。由于該減速機為意外停機,因此修復時間越短越好,該企業(yè)具備機加工能力,但是擔心傳統(tǒng)補焊工藝會對軸造成熱影響,且補焊修復因需要控制熱應力,因此補焊時間較長。于是放棄了傳統(tǒng)的補焊機加工修復工藝,將補焊環(huán)節(jié)采用福世藍2211F產(chǎn)品替代,在涂抹2211F材料后加熱固化3小時就可進行磨削加工處理,修復時間短、適用此次修復。

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減速機軸承位磨損原因主要是由于減速機工作條件惡劣,在長期運轉過程中,軸承位表面受到軸承內圈的擠壓力和復合機械力的作用,配合面出現(xiàn)金屬疲勞。金屬材料的退讓性差,長此以往很容易造成微觀的配合間隙,如不及時發(fā)現(xiàn)并采取措施,就會造成微觀間隙不斷擴大,直接造成軸承跑內圈、軸承損壞。


案例賞析

1、 設備名稱:立磨減速機

轉速:780轉/分

直徑:200                        寬度:120

磨損量:0. 5mm左右              修復方式:機加工修復

過盈量:加0.05mm                材料用量:二分之一組2211F高分子復合材料


2、修復步驟

1、先現(xiàn)場測量軸的實際尺寸,再次確認單邊磨損尺寸;

2、通過車床預車一刀,清除修復表面雜質及氧化層,使得其單邊深度大于0.8mm,并對表面粗化處理(可加工粗螺紋);

3、使用丙酮或無水乙醇(分析純,純度99.7%)清洗表面;

4、按照比例調和材料直至無色差;

5、軸在低速旋轉的狀態(tài)下涂抹高分子材料。分多次涂抹,首層要薄,確保材料壓入每一個微孔,涂覆材料厚度大于軸的基準尺寸,留出加工余量;

6、涂抹材料后使軸保持在旋轉狀態(tài)下自然固化或加熱固化(溫度在40℃~60℃);

7、材料固化完成后,再通過車床進行車削加工出軸的基準尺寸,過盈量可適量增加0.03~0.05mm。注:加工時,用車削液冷卻;軸端部位修復材料必須進行倒角處理。

8、機加工修復完成后熱裝軸承。


現(xiàn)場圖片

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